现场 开入 口三 通 阀 3 , 对 B台过滤器 进 行填 充 , 从排
艺, 浆料配制完后物料经过 2 个酯化釜 , 2个预缩 聚 再 经 过终 聚 釜 , 在后段终缩聚熔体温度达到 2 8 0— 2 8 5℃ , 经 过熔 体 泵 的增 压 经熔 体 过 滤器 后 进 行 纺
积料排出系统 , 在整个正灌排料和反灌过程 中, 物料 停留在过滤器里面会发生降解 。降解过的物料到达 纺丝 后会 导致 纺丝 的可 纺性 变差 , 出现飘 丝 、 断头 等
作者简介 : 罗加成( 1 9 7 8一) , 男, 黑龙江讷河人 , 技术 员 , 从事 聚酯生产的基本工艺管理工作 。
熔体经熔体泵 2台泵增压后正常流程是熔体流 经三 通 阀 1 , 经过 滤 器 A从 三 通 阀 2去纺 丝 。长 时
间 A台过 滤器在 线 , 熔 体 在 云 线处 的阀 芯会 存 留 积
料, 时间长熔体发生降解 , 使熔体的性质发生本质的 变化 。 2 . 2 熔体 过滤 器正 灌 开始切换前 , 为保证最快填充速度 , 切粒机至少
子、 碳 黑粒 子 和其 他 杂 质 粒 子 。这 些 粒 子 的 多少 和 大小 会 给纺丝 过 程 中 的过 滤 设 施 增 加 阻 力 , 使 纺 丝 组件 压 力增 高或 者熔 体 过 滤 器 压 差 加 大 , 甚 至 击穿
收 稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 5 - 0 2 ; 修 回 日期 : 2 0 1 3 - 0 6 — 1 8 。
过滤 网 , 结 果是 缩短 了喷 丝 板 或熔 体 过 滤 器 的使 用 周期 , 增 加 了断 头丝 , 也 恶 化 了产 品品 质 。使 纺 丝 、 卷绕 以及拉 伸 时产 生 大 量 毛丝 , 增 加 了成 品 纤维 的
滤器压差过高、 熔体温度 过高杂质多等 因素造成纺 丝飘丝断头 , 在一般的情况下提供 的产品 品质保证特 性黏 度 的变化 在 0 . 0 0 2 d L / g以 内 , 对 纺 丝 的组 件压 力无 影 响 。在 熔 体过滤 器切 换过 程 中过 滤器 填充 的 物料不排 出系统 , 过滤器里的熔体发生降解 , 产生有 色物 料 。这些 有 色物 料 为 凝 集 粒 子 , 凝 集 粒 子是 指 聚酯 产 品 中不 小 于 1 0 m 的粒子 , 也包括 凝胶粒
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j , i s s n . 1 0 0 8 - 8 2 6 1 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 0 8
在化 纤 生 产 中 , 熔 体 过 滤 器 是必 不 可 缺少 的一 个 设 备 。熔体 过 滤 器 主要 用 于 分 离 P E T熔 体 中所 含 的凝 聚 粒 子 , 以 保 证 通 过 过 滤 器 后 的物 料 干 净 。 保 证 后段产 品品质 即纺 丝 的品质 。熔体 从 反应 釜 出
放 口处观察物料颜色 , 物料颜色正常后准备反灌 , 反 灌 的 目的是排 除云线 熔体 过滤 器反 灌 现场将人 口三通 阀 3关到灵敏点以内, 开出 口 三通 阀 4进行 反灌 , 反 灌 1— 2 m i n结束 后 出 口三 通 阀 4全开 , 人 口三通 阀 3和原 在线 台 A 台过 滤 器 出 口三 通 1交替 开关 , 直 到三通 阀 3全开 , 三通 阀 1全 关, A 台过滤 器 出 口三 通 2全 关 , 切换结 束 。整 个 切
( 江苏盛虹科技股 份有 限公 司 , 江苏 吴江 2 1 5 2 2 8 )
摘要: 旧切换 方法虽 然能将大部分积料排 出系统 , 但在整个正灌和反灌过程 , 物料停 留在过滤器里会发生 降解。新切换方法 增加了 1 次正灌和反灌 , 可 以将另过滤器的降解物料 全部排 出系统 , 使 后续到达 纺丝的物 料全是新料 , 而切换 时间并未增
关键词 : P E T ; 熔体直纺 ; 过滤器切换 中图分类号 : T Q 3 2 3 . 4 1 ; T Q 0 5 1 . 8 5 文献标识码 : B 文章 编号 : 1 0 0 8 82 - 6 1 ( 2 0 1 3 ) 0 5 - 0 0 2 9 - 0 3
道 过 滤至关 重要 , 杂 质 到 纺丝 会 导 致 飘 丝 、 断头 , 对 纺丝 生产 造成 严 重 影 响 。特 别 是 在切 换 过 滤 器 时 , 熔 体 物性 发 生 变 化 很 大 , 很容 易导致纺丝飘 丝、 断 头、 色泽丝 。为解 决这 个 问题 , 经 过多 次实 验来 优化 熔 体 切换 方法 , 减少 切换 过 滤器 时对 纺丝 的影 响 。
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